火同虎,兰州硅材5#炉电工,从事电工工作已整整13年。凭着认真负责的态度和丰富的电器维修经验,他通过小改造、小创新,降低了捣炉机和链幕的维修成本,保证了设备的正常运行。
捣炉机是金属硅生产过程中的重要设备,主要作用是将几种原料混匀便于进行化学反应,因此每隔10分钟就要进行大约40分钟的捣炉操作。电动捣炉机主要依靠一根长50米的电缆线与电源连接。在维修过程中,火同虎发现电缆线更换后经常出现被夹破损现象,如果电缆破损严重,就无法进行绝缘处理,必须截去破损部位,而一根电缆被截去一次后,很难再二次利用,最终不得不更换新电缆。为此,火同虎利用检修及巡检间隙多次观察捣炉机捣炉轨迹,发现电缆是被电缆导向压线轮夹伤,就提出了升高压线轮的建议:经过现场观察与精准测量,只要将压线轮升高6公分,就可以有效解决问题。这个看似不起眼的小改造,不仅将电缆线的更周换周期由原来的3个月延长至现在的6个月,还大大减少了日常电缆的维护费用,每年可节省电缆更换及维修费用约1万元。
在电炉运行中,链幕主要起着防止碳损及热量散失的作用,链幕旋转要通过遥控器进行操作。而遥控器有时会出现操作不灵的现象,经常影响链幕旋转甚至导致卸料操作发生故障。对此,火同虎又动起了脑筋。他经过仔细观察发现,链幕遥控器接收器内部有多个继电器,这样会造成接触不良,建议另外制作继电器箱,将遥控器接收器内部原来的继电器移到外部继电器箱内,以便更换、检查。根据他的建议,班组进行了技术改造,不仅避免了链幕旋转及卸料操作的故障,也延长了遥控器使用寿命,有效保证了设备正常运行。
敬业的火同虎只是兰州硅材众多电工中的一个缩影,正是他们对工作的执着与热情,才有了兰州硅材29个月的满负荷运行;正是无数个“火同虎”的无私奉献,才会有兰州硅材更加辉煌灿烂的明天。