周金木,蓝星东大环氧丙烷分厂压滤工段操作工。小周平时在工作中就喜欢勤动脑、勤思考,立足岗位想点子。这些点子不但降低了员工的劳动强度,还大大节约了运行成本,被大家称为“金点子”,而小周也由此被大家称为“点子王”。
压滤工段有4台大压滤机、2台小压滤机,每台压滤机每天都在不停压灰和放灰,使用频率非常高,滤布每天都要更换。为节省成本,分厂员工自己动手加工滤布代替购进成型滤布。加工滤布时,必须把100多公斤的成捆滤布摊开,即使2个人合作都很费劲,每个班加工15块滤布,大家累得腰酸背痛。为了降低大家的劳动强度,周金木时时刻刻琢磨着怎样才能使成捆滤布转起来。他以前干过维修,会焊接,到仓库领了轴承和轴,到维修制作间加工了悬挂滤布的自动转轮,焊接完成后经过多次改进,最终把滤布放在自转轮上试用,效果非常好!一个小点子,巧妙地降低了大家的劳动强度。
之前制作滤布,因为没有现成工具和制作经验,大家就用剪子和刀子一块一块裁剪。制作大滤布有6个孔,必须对准才行,还得用电烙铁烫口,不但操作进度慢,手上还非常容易起泡,滤布质量也不理想。怎么办?“点子王”又有了“金点子”:能否加工一个厚铝板用来焊接烫滤布大小口的焊头?和大家讨论决定后,他在厂外找人加工了焊头安装在热容器上。由于铝板传热快,安装使用后大大缩短了烫滤布的时间,省电又省时。现在1小时就能加工完成15块大滤布,烫口规范还不容易脱丝。这“点子王”的“金点子”,让加工大滤布再也不是什么难事了。
压滤机在使用过程中,经常掉链子。原来轮轴是借助弹簧卡住,在拉板过程中卡子经常崩掉。爱动脑筋的周师傅灵机一动又有了新点子,将轮轴钻上2厘米的小孔,用销子固定,轮子就不会掉了。这一举措既减少带板和夹灰,又保证了压滤机正常使用。
以前压滤机很容易发生撮缸(电器自动停止系统失灵而造成压滤机油缸爆裂)事件,不但会造成压滤机报废,更对人身安全造成威胁。能不能解决这个问题?周师傅和班组长刘成文等通过分析,决定通过加装动板停止开关解决此问题。此项举措一经实施,自2015年至今再也没有发生过撮缸事件,不仅为企业节约了大量资金,还消除了人身安全隐患。
周师傅立足岗位抓住点滴时间开动脑筋,琢磨点子。他的点子靠谱管用,降低劳动强度和生产成本之外,更消除了安全隐患。在压滤工段大家都有了这句口头禅:“有事就找点子王!”